酸洗是用化學(xué)方法除去金屬表面氧化鐵皮的過(guò)程, 其主要目的是保證在后續(xù)軋制過(guò)程中,氧化鐵皮不被壓入帶鋼。酸洗劑中應(yīng)用最廣的是鹽酸,鹽酸能快速溶解氧化鐵皮,不僅工效高,而且酸洗后表面狀態(tài)好,所以帶鋼通常采用鹽酸酸洗。鹽酸具有極強(qiáng)的揮發(fā)性,揮發(fā)出來(lái)的HCl 氫氣體與水蒸汽結(jié)合產(chǎn)生酸霧。在酸洗生產(chǎn)過(guò)程中,為了提高酸洗效果,需要給酸加溫,酸洗溫度的升高加劇了鹽酸的揮發(fā),尤其在酸洗槽的進(jìn)口和出口端,因帶鋼的穿行而無(wú)法實(shí)現(xiàn)全封閉,酸霧溢出的現(xiàn)象十分嚴(yán)重,所以連續(xù)式帶鋼酸洗一般在酸洗槽的進(jìn)口和出口都安裝有吸風(fēng)裝置和酸霧回收凈化系統(tǒng),對(duì)酸霧進(jìn)行回收凈化處理。
酸洗槽進(jìn)口端產(chǎn)生的酸霧量較少,采用酸霧回收能夠達(dá)到較好的效果,但出口端帶鋼帶出的酸霧很難通過(guò)酸霧回收系統(tǒng)完全吸收,未完全吸收的酸霧從酸洗槽出口溢出,發(fā)散到大氣中,既影響了環(huán)境,也增加了酸耗。因此研究和改進(jìn)酸洗線出口端酸霧的控制方法,對(duì)節(jié)約成本和改善環(huán)境有著重要的意義。
1 酸霧現(xiàn)狀分析
1.1 酸洗線主要工藝參數(shù)
某公司現(xiàn)有 2 條酸洗線,均為連續(xù)式牽引、淺槽紊流浸泡酸洗,酸洗槽工藝段長(zhǎng) 70 m,工藝溫度 60~90 ℃,酸洗介質(zhì)為鹽酸,工藝濃度 15%~20%,加熱能源為鍋爐蒸汽,帶鋼浸泡時(shí)間 1~1.5min。酸洗線進(jìn)口和出口處均設(shè)置了吸風(fēng)裝置和酸霧凈化回收系統(tǒng),而且采取堿液噴淋吸收的方法處理酸霧。
1.2 酸霧現(xiàn)狀及原因分析
為了提高酸洗效率,酸洗工藝溫度一般控制在75 ℃左右,鹽酸是 HCl 的水溶液,隨著溫度的升高,HCl 氣體在水中溶解度下降,20 ℃時(shí)溶解度為70.0g/cm
3,60 ℃時(shí)溶解度為 53.3 g/cm3,所以在 60℃以上的工藝溫度下,HCl 氣體溶解度急劇下降,酸霧揮發(fā)加劇。雖然大部分酸霧通過(guò)吸風(fēng)裝置進(jìn)入了酸霧凈化系統(tǒng),但仍有一部分酸霧隨著帶鋼和壓輥的滾動(dòng)被帶出酸洗槽,經(jīng)檢測(cè)出口端酸霧濃度達(dá)到 16 mg/m3,接近國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 20 mg/m3,存在超標(biāo)排放的風(fēng)險(xiǎn)
。酸霧雖然大都被酸霧回收系統(tǒng)凈化吸收,但也增加酸耗,噸鋼耗酸平均達(dá)到 45.6 kg,不僅增加了用酸成本,也加重了酸霧凈化處理系統(tǒng)的負(fù)荷。同時(shí),高溫酸霧帶走大量的熱能,造成加熱蒸汽的消耗量大,噸鋼蒸汽消耗量平均達(dá)到 32.1 kg。綜上所述,帶鋼酸洗過(guò)程中酸霧的揮發(fā)主要集中在酸洗槽的出口端,為了減少酸霧的排放量,降低生產(chǎn)成本,需要對(duì)酸洗槽出口端的吸風(fēng)裝置進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化。
2 設(shè)計(jì)思路
如果僅從提高酸霧的回收效果去考慮,最簡(jiǎn)單直接的方法就是加大酸霧回收系統(tǒng)的風(fēng)機(jī),提高吸風(fēng)量,吸走的酸霧量增多,溢出的酸霧量就會(huì)減少,但吸走酸霧的同時(shí)會(huì)吸走大量的 HCl 氣體和熱能,必然會(huì)造成酸槽溫降快,補(bǔ)熱頻次增加,蒸汽消耗量增大,酸耗增高等不利影響。所以加大風(fēng)機(jī)并不是最合理有效的方法,應(yīng)當(dāng)從減少酸霧排放量的思路去考慮,所以設(shè)計(jì)的思路是既要減少吸風(fēng)量,又要減少酸霧溢出。通過(guò)對(duì)酸洗線出口的研究和分析,酸霧吸風(fēng)裝置是改進(jìn)的關(guān)鍵點(diǎn)。
3 改進(jìn)方案
酸霧吸風(fēng)裝置是酸霧回收系統(tǒng)的吸風(fēng)管與酸洗槽的連接裝置,設(shè)置在酸洗線出口端前壓輥之前,風(fēng)管直徑 覫300 mm (見(jiàn)圖 1)。改造前的吸風(fēng)裝置有利于酸霧的直接吸收,理論上這種結(jié)構(gòu)相對(duì)合理,但在實(shí)際應(yīng)用中效果卻不理想,主要原因有兩個(gè)方面:一是酸霧隨著帶鋼的運(yùn)動(dòng)被帶到出口端,遇到壓輥被阻隔,壓輥前端成了酸霧的集中點(diǎn),在此處安裝吸風(fēng)裝置,直接吸走的是高溫酸霧,不僅降低了酸的濃度,也帶走了大量的熱量,造成酸和熱能的雙重浪費(fèi);二是未完全吸收的酸霧被滾動(dòng)的壓輥帶出后無(wú)法回收,只能任其發(fā)散到大氣中。因此,為了減少酸霧的直接吸收,將吸風(fēng)裝置的位置進(jìn)行調(diào)整,改進(jìn)方案如下:將吸風(fēng)裝置與壓輥的位置對(duì)調(diào),讓酸霧直接被壓輥?zhàn)韪簦鴮⑽L(fēng)裝置設(shè)置在壓輥的外側(cè),把酸霧集中點(diǎn)與吸風(fēng)口的位置錯(cuò)開(kāi),如此被吸收的酸霧將大幅減少,同時(shí),在過(guò)渡輥處增加一組風(fēng)刀,風(fēng)刀采用內(nèi)置式,風(fēng)嘴根據(jù)帶鋼的寬度每隔 10 cm布置一只,風(fēng)嘴的方向垂直于帶鋼并反向傾斜35°,風(fēng)量來(lái)源于壓縮空氣,風(fēng)壓 0.3~0.5 MPa。通過(guò)風(fēng)刀的吹掃的反向作用形成正壓,將壓輥帶出的酸霧反吹回酸洗槽,同時(shí)也吹掃了帶鋼表面,減少帶鋼的帶酸量 (見(jiàn)圖
2)。
4 結(jié) 語(yǔ)
(1) 酸霧吸風(fēng)裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)方案應(yīng)用后,酸洗槽出口再無(wú)可見(jiàn)的酸霧溢出,揮發(fā)濃度降至 0.05mg/m3,遠(yuǎn)低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),降低了環(huán)境污染。
(2) 改進(jìn)方案實(shí)施后,酸耗由 45.6 kg/t 下降至26.2 kg/t,下降幅度達(dá)到 42.5%;蒸汽耗量由 32.1kg/t 下降為 24.3 kg/t,下降幅度達(dá)到 24.4%,降低了生產(chǎn)的成本。
(3) 在風(fēng)刀應(yīng)用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)必須控制好吹氣的壓力和風(fēng)量,風(fēng)壓過(guò)高或風(fēng)量過(guò)大都會(huì)造成吹掃氣進(jìn)入吸風(fēng)裝置,使回收系統(tǒng)在吸走酸霧的同時(shí)也吸走了吹掃氣
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